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某煉油廠3.3Mt/a渣油加氫裝置采用可實現(xiàn)單開單停的Ⅰ,Ⅱ兩列反應系統(tǒng),熱高壓分離器(簡稱熱高分)設計溫度為399℃,設計壓力為18.4MPa,具有操作溫度高、壓力高,介質(zhì)組分復雜,液位較易波動等特點。熱高分主要用來分離反應生成的油和氣,上部氣相組分冷卻后去冷高分,下部的反應生成油去熱低分。熱高分液位控制指標為50%±10%,液位過高,會導致油氣分
離效果不好,甚至將熱高分油帶入冷高分及其后路,導致冷高分界位無法控制,造成油水混合的事故;液位過低,會導致熱高分氣竄入熱低分,導致熱低分安全閥起跳事故。熱高分液位是通過罐底
兩組液控閥中其一控制,控制液位是通過罐側(cè)三組差壓式液位計測量。因此,熱高分液位計的可靠性直接關系著渣油加氫裝置高壓系統(tǒng)到低壓系統(tǒng)及冷高分和其后路的安全操作。
1、熱高分液位計結(jié)構(gòu)原理
雙系列渣油加氫裝置熱高分操作溫度為330℃,罐內(nèi)主要組分為加氫渣油及少量柴油、石腦油、氫氣、硫化氫。共有四組液位計,一組磁翻板液位計,另三組是用于罐底兩組液控閥液位測量變送的差壓式液位計。各液位計都裝有伴熱系統(tǒng)。差壓式液位計引壓管終端膜盒處配有氫氣吹掃管線。
1.1磁翻板液位計
磁翻板液位計應用連通器原理和磁性耦合作用,以磁性浮子為感測原件,保證被測塔器與測量主導管內(nèi)的液位相等,當測量主導管中的磁性浮子隨被測液位上下變化時,浮子中的磁性體與指示面板上的紅白指示球中的磁性體發(fā)生磁性耦合作用,使色柱翻轉(zhuǎn),白色表示無液,紅色表示有液,紅白交界處即為容器內(nèi)實際液位,從而實現(xiàn)液位的清晰指示。圖1為熱高分磁翻版液位計示意圖。該液位計具有測量范圍大,不受塔器高度限制,讀數(shù)直觀清晰,測量精度為±10mm;機械式結(jié)構(gòu),安全可靠;密封結(jié)合面少,不易泄漏;指示部分與被測介質(zhì)*隔離;結(jié)構(gòu)簡單,安裝維護方便,且指示功能無須另外供電等優(yōu)點。
1.2差壓式液位計
差壓式液位計是根據(jù)流體靜力學原理工作。差壓式液位計是通過測量液位高度所產(chǎn)生的靜壓力來實現(xiàn)液位測量的。熱高分內(nèi)液位改變時,由液柱產(chǎn)生的靜壓也相應變化。圖2為熱高分差壓液位計液位變送示意圖。將差壓變送器的一端接液相,另一端接氣相。液位高度計算公式如下。
ΔP=P1-P2=ρgH
式中:ΔP———熱高分上部空間氣相壓力,kPa;
H———熱高分中液位高度,m;
ρ———熱高分中混合介質(zhì)密度,kg/m3;
g———重力加速度,9.8N/kg;
P1,P2———差壓變送器正、負壓室的壓力,kPa。
當變送器的正取壓口、液位零點不在同一水平面時,需要進行零點遷移。差壓式液位計適用于有流動或波動的液體場合,適合黏度較小,較潔凈的液體。
2、液位計故障及應急措施
2015年2月10日,3.3Mt/a渣油加氫裝置控制室內(nèi)DCS顯示熱高分液位非正常波動,且波動幅度較大,熱高分液位波動見圖3。現(xiàn)場檢查熱高分磁翻板液位計,發(fā)現(xiàn)為滿量程的全部紅色。
熱高分液控閥工作狀況良好,閥位波動不大。熱高分罐頂氣相組分壓力顯示較平穩(wěn)。
2.1生產(chǎn)處理
在短時間內(nèi)無法判斷熱高分真實液位的情況下,根據(jù)兩列進料量均為150t/h、兩列熱低分的液位趨勢以及Ⅰ列熱高分的液位趨勢粗略估測Ⅱ列熱高分的液位。用磁鐵在磁翻板液位計主導管側(cè)面滑動,檢查確定磁浮子的具體位置,以此判斷熱高分的真實液位。當時裝置區(qū)環(huán)境溫度為7℃,考慮到溫度較低,差壓式液位計伴熱、保溫效果不好,用蒸汽對差壓式液位計引壓管進行吹掃暖管,以確保引壓管內(nèi)介質(zhì)油流動狀況良好。
檢查差壓式液位計吹掃氫系統(tǒng)的使用情況,發(fā)現(xiàn)吹掃氫未投用。
2.2儀表檢修
逐一關閉三組差壓式液位計引壓管手閥,依次切除液位計。在液位計膜盒放空口接U型放空管,開放空口處手閥,引沖洗氫對孔板后沖洗氫接管及膜盒進行簡短吹掃(氫氣吹掃放空較危險,此法只限于平常快捷使用)。關閉自新氫壓縮機出口來的儀表沖洗氫手閥,拆沖洗氫注入導管上孔板處法蘭,檢查發(fā)現(xiàn)孔板面集有很多油污,遂對孔板進行清洗。從沖洗氫孔板法蘭處引蒸汽對沖洗氫注入管線吹掃,從膜盒接口處排放,后用儀表風吹干。吹掃結(jié)果發(fā)現(xiàn),沖洗氫管線中有較多的油污,判斷是熱高分油竄入沖洗氫管線所致。
關閉磁翻板主導管上下連通管手閥,開啟主導管下排液手閥,對主導管密閉排油。拆主導管下法蘭,取出磁浮子檢查,發(fā)現(xiàn)磁浮子只有1/4面磁性較強,其他面磁性很弱。更換新的磁浮子,投
用磁翻板液位計主導管,用磁鐵在磁翻板標尺面上來回刷動,使翻板恢復真實狀態(tài)。
3、原因分析
(1)工藝操作上的波動導致熱高分氣相負荷過大,使得熱高分液位波動大,磁翻板液位計主導管中的磁浮子被沖動,當磁浮子沖到主導管頂端時,磁翻板會顯示滿量程全紅,后磁浮子急劇下落時,磁翻板未能翻動回白。(2)裝置運行過程中曾出現(xiàn)過熱高分油、氣分離效果不好,熱高分氣中夾帶加氫重油致使冷高分及后路帶入加氫渣油,界位失去控制,油水無法分離的事故。液位變送不真實,導致熱高分罐底液控閥無法自動調(diào)節(jié),真實液位超高或熱高分罐內(nèi)氣相負荷過大是導致油、氣分離效果不好的重要原因,也會導致磁浮子到達主導管頂端而出現(xiàn)磁翻板滿量程的狀況。
(3)磁浮子3/4面消磁,導致磁浮子和磁翻板不能發(fā)生良好的耦合作用,當熱高分液位出現(xiàn)劇烈波動時,磁翻板翻動失效。
(4)差壓式液位計引壓管中及膜盒處存有熱高分油(大部分為加氫渣油),環(huán)境溫度(7℃左右)較低時,差壓式液位計伴熱效果不理想,熱高分油低溫下黏度較大,流動性差,從而使液位變送不真實。
(5)差壓式液位計沖洗氫未投用可導致液位變送失效。
4、建議
(1)嚴格按照正確的方式投用液位計的儀表沖洗氫。如熱高分罐進油前沖洗氫就要投用。熱高分沖洗氫氣的壓力要高于熱高分罐的操作壓力和液位靜壓之和。
(2)熱高分的液位計要做到伴熱、保溫良好。
(3)要定期檢查磁翻板液位計的工作狀況,用附帶磁鐵檢查磁浮子的真實位置,與差壓式液位計獲取的液位進行比較、核對,確保儀表的可靠性與熱高分液位的真實性。
(4)定期切換、校驗兩組熱高分液控閥,定期檢查液控閥定位器,確保其工作狀況良好。
(5)生產(chǎn)操作上應盡量做到平穩(wěn),特別是熱高分內(nèi)氣相負荷的穩(wěn)定。如提、降反應進料要緩慢;切換進料組成時,要盡量緩慢;盡量控穩(wěn)進料的組成和速率。