隨著計量行業的發展,壓力測量的技術也日新月異,大家都聚焦于測量精度等級的提高,智能化自動化的改造, 忽視了造壓系統的升級。然而造壓系統在壓力校準技術中占有非常重要的地位, 尤其在高壓造壓系統中, 長期存在工作效率低, 成本高, 操作不便的問題, 筆者通過對現有高壓造壓系統工作原理分析, 發現問題所在, 通過改造,解決此類問題。
1、現有高壓造壓系統的原理分析
1.1 人工手動活塞造壓原理
如圖 1 所示,我們先把標準器和被檢壓力表安裝好,打開閥門, 通過手輪向外轉帶動油泵, 把油杯里的油吸入管路中, 關閉閥門, 手輪向內轉動產生壓力, 按照 JJG52-2013 《彈性元件式一般壓力表、 壓力真空表和真空表檢定規程》 的要求完成檢定后, 打開閥門, 油又回流到油杯中,同時也把雜質帶入油杯中。 校準一塊普通壓力表需要 8 分鐘左右, 對于氧氣壓力表等禁油的壓力表則需額外添加油水分離器, 校準時間需要 10 分鐘一塊。 整個校準過程是以人工造壓, 工作強度很大。 因為油介質中混入雜質, 通常每星期都會對其進行更換。即便如此, 裝置單向閥亦經常堵塞, 活塞與缸筒因雜質磨損而漏油, 該裝置是密封結構, 檢修工作繁瑣, 活塞、 缸筒的替換也是一筆不小的開支。
1.2 電控造壓原理
如圖 2 所示, 造壓系統是通過電接點壓力表 (或壓力控制器 ) 油泵控制的。
把標準器和被檢表安裝好后, 關閉升壓閥, 用電接點壓力表 (或壓力控制器 ) 設定一個壓力值, 啟動油泵電機進行造壓, 直至設定點后關閉電機。 然后打開升壓閥, 將油壓導入標準器和被檢表中, 在完成檢定泄壓時, 油再次回流到油泵中, 按照 JJG52-2013 《彈性元件式一般壓力表、 壓力真空表和真空表檢定規程》 ,校準一塊普通壓力表需要6 分鐘左右, 對于氧氣壓力表等禁油的壓力表則需額外添加油水分離器, 校準時間需要 8 分鐘一塊。相比*種模式, 此方法相對省力, 但是維護成本較大, 一方面每星期對整個系統油介質的更換就是不少的開銷, 另一面不停地開關以及回流的雜質也影響了油泵電機的使用壽命, 一旦需要廠家前來維修, 需要上千的費用。
2、改造后的高壓造壓系統
2.1 改造后的高壓造壓系統原理
如圖 3 所示, 安裝好標準器和被檢表后, 按下啟動鍵,壓縮空氣進入氣動雙向閥, 該閥是雙位置單氣控, 具有記憶功能, 內孔采用特殊工藝加工, 摩擦阻力小, 無需加油潤滑, 在壓縮空氣的作用下, 閥內組件來回運動帶動活塞將水箱里的水吸入管路中, 并對水進行預壓, 在小腔體里產生一個基礎穩定的壓力, 這個過程是單向不可逆的。打開升壓閥, 壓縮氣體順著圖中箭頭, 進入大腔體, 因為大小腔體的受力橫截面積 S 1 、 S 2 相差比較大,根據二力平衡 P 水*S 1 =P 氣 *S 2 , 當 P 氣 增大時, P 水 也成倍增加, 放大后的 P 水進入標準器和被檢表中。按照 JJG52-2013 《彈性元件式一般壓力表、 壓力真空表和真空表檢定規程》 的要求, 通過控制升壓閥可完成進程的檢定, 滿量程后關閉升壓閥, 打開泄壓閥 2, 完成回程檢定, zui后打開泄壓閥 1, 水又流回到水箱中。
2.2 改造后造壓系統的優點
①裝置是以氣、 水作為工作介質, 更干凈環保, 成本也更低廉。 同時泄壓后, 水回流至水箱中, 不會對系統內其他組件、 管路產生影響。該容器是個獨立系統, 發現水質渾濁, 可很方便對水進行替換。若發現一批被檢表彈簧管中都很臟, 亦可對水不進行循環使用, 回流的水直接排出即可。 至于日常維護, 只需定期對密封圈進行更換, 確保密封性完好即可, 幾乎不需要維護費用。②裝置使用氣動雙向閥帶動活塞, 能在極短的時間內達到預壓值, 而且預壓值是可調的, 只需改變雙向閥的進氣壓力。 通過固定的橫截面積比, 可對預壓放大十數倍。 筆者做過多次試驗,壓力從 0 到 60MPa, 10 秒內就能完成,操作簡單無噪音, 又因介質是水, 基本能應對所有類型的壓力表, 無需再外接油水分離器, 校準一塊壓力表的時間可降至 5 分鐘左右。
2.3 改造造壓系統的注意事項
①氣動雙向閥作為主要動力源,對他的選取尤為重要, 筆者建議使用亞德客的氣動閥, 在安裝前需清除進氣管道內壁的雜質、 粉塵, 注意氣體流動方向及接管牙型是否正確, 氣源必須經過 40μm 的濾芯過濾, 避免在振動環境下使用。
②壓力放大部分選材要經過耐壓試驗, 確保能長期承受 60MPa 的壓力。
通過對高壓造壓系統改造前面的數據分析, 新的系統提升了工作效率, 節省了校準成本, 取代了油水分離器, 給檢測人員在日常檢測中帶來很大便利, 保證壓力表檢定校準工作的有序進行。
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