存在問題
鍋爐除氧器蒸汽流量有時正常有時陡增3倍。
上海某輪胎公司新建兩臺35t/h鍋爐供3.9MPa飽和蒸汽,蒸汽流量用渦街流量計測量,儀表配置如圖5.4所示。鍋爐投入運行后,各路蒸汽分表示值之和與總表經平衡計算,差值≤1%R,發汽量與進水量平衡測試結果也令人滿意,運行3個星期后出現了新情況,即去除氧器的一套蒸汽流量計示值有時突然跳高,從而使分表之和比總表示值高約20%。
檢查與分析
在現場聽運行人員介紹之際,儀表人員觀察到蒸汽流量計示值跳高現象突然發生,從記錄紙
上也可清楚看出,測量范圍為0~10t/h的除氧器耗汽流量,正常時在3t/h左右波動,zui高時也未高于5t/h,但是異常情況發生后,流量示值突然跳到10t/h以上并長時間維持此值。
儀表人員立即到蒸汽分配器處觀察,發現去除氧器的一路蒸汽管有異常的振動,管內壓力有周期性的小幅度擺動。儀表人員又到除氧器處觀察,其配管如圖5.5所示。3.9MPa蒸汽經直接作用壓力調節器減壓到0. 6MPa后,再經用于除氧溫度控制的偏芯旋轉閥送除氧器。儀表人員發現,減壓閥后蒸汽壓力在0. 1-0. 8MPa之間大幅度、周期性擺動,周期約4s,而偏芯旋轉閥閥位并無明顯擺動,顯然,壓力振蕩是由直接作用式壓力調節系統振蕩引起的。
儀表人員建議熱力工程師將減壓閥前的切斷閥緩慢關小,直至振蕩停止,流量示值也恢復正常。
分析上述現象,歸納出以下5點。
①流量示值突然跳高是由于流體從定常流突然變為脈動流.
②脈動流的形成源于減壓閥振蕩。
③減壓閥振蕩是因其兩端壓差大,閥門開度小,閥芯還可能存在一定的干摩擦。
④關小減壓閥的上游切斷閥后,減壓閥開度增大,振蕩停止,是因為閥門開大后,減壓閥兩端壓差減小,等效放大系數相應減小。
⑤減壓閥應盡早拆開檢查,改善干摩擦清除卡滯,以*消除產生脈動的根源。
討論
①這是個因設備原因引起儀表測量誤差增大的實例。蒸汽流量計本身*沒有毛病,只是由于渦街流量計所固有的缺陷,抵抗不了流動脈動。
②為什么以前不振蕩,現在經常發生振蕩
據鍋爐房運行工程師介紹,3.9MPa蒸汽為除氧器加熱,設備配置是經兩級減壓,將壓力降到0. 6MPa后再經除氧控制閥送除氧器的。即*級減壓從3.9MPa減到2. 3MPa,第二級減壓從2.3MPa減到0.6MPa。前一段時間因*級減壓故障而走旁通,全部的壓差都由第二級減壓承擔,所以壓差太大,閥門開度太小,引發振蕩。
③為什么有時振蕩有時停振
上述調節系統振蕩并非振而不停。這是因為組成系統的有關參數已經處于臨界狀態,而除氧器的負荷又是在變化的。當進人除氧器的蒸汽流量較大時,控制閥開度較大,系統有可能停振,而流量較小時,控制閥開度減小,系統又恢復振蕩。
一氧化碳流量計 丙烯流量計 正丁烷流量計 乙烯流量計 二氧化氮流量計