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1.應(yīng)用試驗
2000年5月,開始在煉鐵高爐煤氣入口做應(yīng)用試驗。選擇了一套V500-10-H-R2-F615C傳感元件對高爐煤氣介質(zhì)流量測量中做應(yīng)用試驗。安裝之前。先在精度為0.5級容積法的水流量標(biāo)定裝置上對煤氣流量計進(jìn)行測量水介質(zhì)的精度測試。經(jīng)過3次的反復(fù)數(shù)據(jù)測試,驗證其精度≤1%。當(dāng)差壓值小于差壓限制條件25.4 Pa時,精度為3%~4%之間,且能穩(wěn)定測量,與ABG儀表集團(tuán)提供的技術(shù)性能指標(biāo)相符合。
對測量高爐煤氣介質(zhì)的威力巴的檢驗。主要是對傳感元件的防堵性能進(jìn)行測定。該元件安裝在高爐煤氣人口煤氣總管道上,現(xiàn)場條件為:高爐煤氣含塵量10 mg/m,左右,相對濕度100%,常用流量10000—13000 m% ,管道規(guī)格0820x6,介質(zhì)工作壓力6—8 kPa.工作濕度20℃~3O clC連續(xù)運(yùn)行140天后檢查,元件表面無明顯結(jié)垢和粘污,取壓孔無堵塞,運(yùn)行期間儀表穩(wěn)定正常。在這之前,我們安裝在同一高爐煤氣入口的一套孔板.運(yùn)行不到兩個月就發(fā)生了堵塞情況。
2.推廣應(yīng)用
在應(yīng)用試驗取得成功的基礎(chǔ)上,先后在空氣介質(zhì)、轉(zhuǎn)爐煤氣介質(zhì)和高爐煤氣介質(zhì)的計量上共應(yīng)用了127支。應(yīng)用的zui大測量管道為Φ2526 mm×10mm (高爐煤氣),zui小測量管道為Φ159 mm×8 mm(空氣)。應(yīng)用的zui大介質(zhì)流速超過100 m/s(風(fēng)機(jī)風(fēng)量),zui小介質(zhì)流速為5m/s左右(高爐煤氣),都取得了比較滿意的效果。當(dāng)差壓值計算沒有問題,安裝符合技術(shù)要求,在一個較大的的測量范圍內(nèi)(10:1),其測量結(jié)果均準(zhǔn)確可靠。在1O年的運(yùn)行過程中。沒有發(fā)生測量元件斷裂的現(xiàn)象。
威力巴的低壓損運(yùn)行,是它的又一個非常重要的優(yōu)點。我公司的熱電高爐計量。過去采用圓缺孔板測量時,當(dāng)煤氣量為1×10 m3/h,差壓值為976 Pa,其壓損△P為637 Pa。而采用威力巴后,煤氣量同為1×10 m3/h,差壓值為280 Pa,其壓損Δp為8.4 Pa。
3.使用效果
柳鋼從2000年開始在煤氣流量計量中使用煤氣流量計,目前已運(yùn)行了近10年,使用效果穩(wěn)定,也使柳鋼煤氣計量一、二級計量系統(tǒng)計量率達(dá)100%。圖2是2000年孔板和2000年及2009年煤氣流量計檢測所得的高爐煤氣年累計量,從數(shù)據(jù)折線圖看出,從這幾年的煤氣計量數(shù)據(jù)分析.運(yùn)行情況令人滿意;而且維護(hù)工作簡單,維護(hù)量小,可在線不停產(chǎn)拆卸清洗,10年來,平均每年在線不停產(chǎn)清洗一次,煤氣流量計的維護(hù)為2人各2 h工作量。在計量精度方面,廠方資料為±(0.2%~0.5%),據(jù)我們這幾年對測量數(shù)據(jù)的分析,綜合其他因素,其系統(tǒng)精度約為±2%,與使用孔板相當(dāng)。
煤氣流量計 焦?fàn)t煤氣流量計 高爐煤氣流量計 發(fā)生爐煤氣流量計